PCB問題 解決質量問題只能靠品管工程手法?
解決電子產品的質量或客訴的問題通常得透過8D或是【Problem Solving】的手法,一步一步來尋找真因并采取解決方案。 但有些問題卻不見得可以透過品管工程手法來解決,這時候唯有親自調查才能找到答案。
印制電路板
如果是產在線的問題,建議一定要親自把每個流程跑過一趟,甚至多趟以上,因為有時候現場發(fā)生的問題,不是常理可以想象的,有各種奇怪的事情發(fā)生就會有各種奇怪的原因;如果是客戶端的問題,最好也可以親自過去證實問題發(fā)生是在拆箱時就發(fā)現,并觀察客戶端是如何操作產品的,因為大部分的客戶根本不會說自己有問題,有些客戶根本就不知道自己有問題。
案例一,SMT焊錫不良
SMT老是焊錫不良,工程師把钖膏使用時間、錫膏印刷、電路板質量、零件質量、爐溫從頭到尾都查過了一次,就是找不到問題點,后來在產在線跟著產品流程看了四個多小時后,突然發(fā)現作業(yè)員使用酒精擦洗鋼板后,居然用嘴巴來吹干,反而把口水留在鋼板上面,難怪到處都找不到問題點。
另外,鋼板清洗后通常會使用氣槍來清潔吹干,這時候要檢查壓縮空氣有沒有濾水、濾油的設備,否則吹出來的空氣可能會含油并含水,反而造成鋼板的污染。
案例二,主板跳線遺失
計算機主板經常被客戶抱怨有【跳線】掉落不見的問題,工程師們?yōu)榇搜芯刻€的拉拔力,詳細訂出規(guī)范,搞得供貨商人仰馬翻,可是扔然持續(xù)接到客訴,后來親自飛到客戶的作業(yè)場所拜訪,發(fā)現原來客戶在安裝顯示適配器的時候需要先把「 跳線」拔除,等到顯示適配器裝好后,再把跳線裝回去,可是到了中午吃飯的時候,拔下來的跳線隨意放置,吃完飯再回來上班,忘記跳線放哪里了,或是不小心弄丟了,于是就客訴沒有跳線。
這時候解決的方法絕對不是跑去跟客戶抗議他們的作業(yè)方法不對、需要改進,就算你現在吵贏了,日后卻可能會失去訂單,或是得到更多的客訴,所以,解決的方法很簡單,就是免費送給客戶一包跳線就可以了,一包跳線沒有多少錢,卻可以獲得對方100%的滿意度。
案例三,電路板油污
之前曾經在部落格中發(fā)文說明電路板上油漬及白色粉沫污染,造成按鍵不良的客訴問題,當時我們也是遍尋不著任何可能發(fā)生污染的來源,雖然后來我們做了傅立葉分析,也證實了助焊劑是污染的來源之一,可是就是不知道為何會發(fā)生助焊劑沾污在按鍵線路的原因。
后來,還是我們派駐在代工廠的駐廠人員鍥而不舍,過濾所有可能使用助焊劑的動作,才得出是作業(yè)員不小心把助焊劑當成IPA酒精使用的結論,以致于助焊劑與酒精混在一起而不自知,直接用來擦拭在按鍵的線路上。
這類問題,如果不是對制程很熟悉,一步一步慢慢過濾,還真的很難找出真因。